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單臂液壓機振動的原因及解決措施

發(fā)布時間:2016-07-10 來源:液壓機

單臂液壓機振動產(chǎn)生的原因可能是突然失載,加壓后突然回程以及滑梁突然停止運動及管道閥門突然開啟或關(guān)閉。

突然失載:單臂液壓機在進行落料、沖孔、切邊等工序時,由于材料斷裂變形抗力突然減小,將引起動梁、機架及管道的沖擊振動。

單臂液壓機加壓后突然回程:液壓機在加壓后,由于工作缸液體受壓力產(chǎn)生彈性壓縮,機架、滑梁、工作缸、模具等受力產(chǎn)生彈性變形,都將儲存一定的能量,如果回程時卸壓過快,這部分能量突然釋放,也將引起沖擊振動。

單臂液壓機滑梁突然停止運動及管道閥門突然開啟或關(guān)閉:滑梁運動突然停止時由于機架慣性作用將引起沖擊振動。管道閥門突然關(guān)閉時,由于管道內(nèi)流動液體的慣性也將引起沖擊振動,而管道閥門突然開啟時,由于液體突然流動,速度急劇變化,同樣會引起沖擊振動。

單臂液壓機的減振措施主要有盡量減少液壓機突然失荷時液壓缸內(nèi)儲存的能量;阻礙能量的釋放;

(1)盡量減少液壓機突然失荷時液壓缸內(nèi)儲存的能量??稍趬簷C工作臺與下模之間加一定厚度的墊板,使工作行程上移,在工作缸柱塞和滑梁之間加一活動墊板,采用串聯(lián)柱塞,減少失菏時工作缸上腔的液量,達到減振的目的。

(2)阻礙能量的釋放。從落料、沖孔變形抗力曲線可見,當(dāng)工作行程約等于料厚的2/3時,剪切力達到最大值,當(dāng)材料斷裂時,剪切力迅速減小至零,使液壓機突然失載,如在工作行程略超過料厚2/3時,在材料下部加一液壓墊,以增加動梁下降的阻力,使液壓機在材料斷裂時不致突然失載,因而減小了沖擊振動。

阻礙能量的釋放回程時的減振措施:一方面可采取前面講過的一些措施,減小工作缸上腔容積,以減少所儲存的彈性能。另一方面也可延緩工作缸上腔的卸壓速度以減少沖擊振動。例如,在滑梁回程前,先使工作缸上腔通過節(jié)流孔排油,減慢卸壓速度。至油壓降低到一定值以后,再開大排油口,加快卸壓速度,以達到既不產(chǎn)生沖擊振動,又可適當(dāng)縮短整個卸壓時間的目的。經(jīng)實驗證明當(dāng)預(yù)卸壓至3 ---5MPa以后,再快速卸壓和回程,一般可不引起沖擊振動。

阻礙能量的釋放產(chǎn)生液壓沖擊時的減振措施:液壓沖擊多由于運動部件或油液的慣性引起,適當(dāng)減小運動部件停止前的運動速度,延長閥門的開啟和關(guān)閉時間,均可減少液壓沖擊。例如,增加阻尼控制先導(dǎo)閥的流量,即可減小換向閥的換向速度,從而減小了液壓沖擊。


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